解决因橡皮布因素引起的套准偏差

2023-02-20  源自:互联网


1、原因分析

在理想情况下,橡皮布仅仅是起到转印图像的作用,橡皮布半径的变化不会影响图像尺寸,但实际上,橡皮布在压印时的变形很容易引起套印不准。

(1)橡皮布压缩变形引起的套印不准。橡皮布和印版在压印区存在着速度差,有速度差就必然会有摩擦,摩擦导致橡皮布表面滑移,引起印迹变形,导致套印不准。

(2)橡皮布扭转变形引起的套印不准。当橡皮滚筒和印版滚筒或压印滚筒的轴线不平衡,或当橡皮布因裁切或安装操作不当出现局部松紧不同时,橡皮布表面发生扭转变形,印迹随之也发生了扭转,于是周向和轴向的套印无法兼顾,总有一侧会出现套印不准。

2、排查步骤及方法

以西研65型报业轮转机为例,一个塔的印刷部总共需要安装16块橡皮布,我们在确定套准故障是因为橡皮布的原因后,要快速分析并找出是16块橡皮布中的哪一块出了问题,既可以提高维保时效,又可以减少因误拆除造成的橡皮布损耗。下面介绍一些经验和方法。

(1)印刷机装网格测试版,四色合压印刷,调整套准十字线,以中间两个十字线为基准并调整准确,在印刷测试过程中,一定要把印刷用水量落小,把纸张吸水造成的套准偏差降低。

(2)分别观察GS侧与HS侧外侧十字线,如有纸张吸水外涨情况,用防外涨装置调整,以降低套准偏差量。调整后留下两侧十字线跑偏的样张,为下一步做准备。

(3)按照印刷色序依次切开橡皮滚筒合压状态。比如印刷色序是C→M→Y→K,就在印刷过程中先切开C橡皮滚筒(同时切开水墨胶),观察MYK三色的叠印套准效果,把套准调整后,留下样张。然后在不停机的情况下,合上C橡皮滚筒和水墨胶,并把M橡皮滚筒、水墨胶切开,观察CYK三色叠印套准效果,以此类推。我们留下MYK、CYK、CMK、CMY四种叠印样张,认真比较和分析会得出一个结论,那就是在切掉某一色橡皮滚筒时,其他三色套准会有明显好转。这样,我们就可以确定是该颜色橡皮布引起的套住故障,通过这一步 ,我们可以把有瑕疵的橡皮布范围从1/16降为1/4,大大缩小了排查范围。

(4)配合日常更换橡皮布的记录表做好排查,上面分别记录了印刷部、颜色、HS侧、GS侧、更换日期以及橡皮布品牌等内容,把该记录表模板存在操作台电脑桌面上,日常更换橡皮布后,就在相应的位置上重新标注,可以准确直观地显示出印刷机上每块橡皮布的使用时间,在排查缩小有瑕疵橡皮布范围时,可以作为重要参考,保养、使用过程中做到心中有数。通过与该记录表作对比,把更换日期较早、使用时间较长的橡皮布找出来,作为注重怀疑的目标,进一步缩小范围排查范围。

(5)用压力扳手检查橡皮布是否上紧;检查橡皮滚筒缝隙处,是否有未绷紧地方;转动滚筒,观察橡皮布边缘,是否出现两头宽中间短的现象。

通过以上几个步骤可以判断有瑕疵的橡皮布,并进行更换。